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论文编号
论 文 题 目
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24046
裂解炉进料系统改造
4510
技师
5

内容摘要:

本文论述了化工一厂裂解新区裂解炉进料系统的改造,从Rosemount1151差压变送器改为RFT9739质量流量计的安装、运行、维护等方面介绍了进料系统的改造过程和改造后的投运状况,并分析其控制特点。 

主题词:裂解炉、进料、质量流量计、改造

 

工艺概述

新区裂解炉是乙烯装置的源头,来自油品灌区的原油(轻柴油和石脑油)依次进入预热器分别加热到40℃和155℃后与稀释蒸汽(180℃)混合并入六组炉管。轻柴油与稀释蒸汽比0.75(蒸汽/烃),石脑油与蒸汽比为0.5。配比好的物料进入到裂解炉对流段预热、辐射段加热、裂解产生裂解气后再进入废热锅炉尽快冷却(至450℃~550℃)同时得到了120 kg/cm2的高压蒸汽副产,从废热锅炉出来的裂解气到急冷器中用急冷油二次冷却至250℃后进入急冷区汽油分馏塔DA1101。裂解炉为整个系统的龙头,进料系统的运行状况将影响整个装置的生产效率和安全,因此裂解炉进料系统的平稳运行在乙烯装置中是极其重要的。

  • 改造原因

裂解新区共四台裂解炉,每台裂解炉有六组进料,每组进料均采用双闭环比值控制系统,测量每组进料的流量都为差压变送器。如图1。以第一组进料为例,FC11011A为主变量,FC11017A为从变量,当主变量变化时一方面通过主流量控制器对它进行控制,另一方面通过比值器乘以适当的系数后作为从变量控制器的给定值,使从变量跟随主变量的变化而变化。但是面对经济市场对石化企业要求越来越高的同时,生产装置也要在质和量上提出更高的标准。测量裂解炉进料的差压变送器已经达不到控制要求。具体从以下三方面考虑。

1.1控制质量

自1994年建装置以来裂解炉的进料系统一直采用差压变送器测量流量,每组进料的差压变送器信号回路中都设有开方器与密度、温压补偿块,进料总管采集的密度和温压值分别送到每组进料作为补偿信号,但是总进料到每组炉管之间要经过循环泵、预热器等,中间难免产生误差再加上补偿块等内部仪表的计算误差,因此补偿效果不好,测量准确度不高,回路环节也较为复杂。质量流量计回路环节简单可做到一表多用其本身就可以进行温度、密度补偿,简化了仪表信号回路流程,降低了维护费用,省去了烦琐的换算和修正,从根本上提高了测量精度。特别

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